前回から改装していたクアッドのテスト飛行を、土曜日行いました。
結果は散々で、浮き上がりません。
重すぎました。
モーターは全開でピーピーひめいを上げていましたが、少し浮いては地面まで降下、また地面効果で浮力が増えると少し浮きますが、すぐまた落下の繰り返しです。
機体の重量は、
堂々の626gです。しかし、まだすべて装備し終わったわけではなく、トランシーバーがまだ残っています。
で、ダイエット作戦です。
取り去れるところは無いか検討した結果、
コントローラーのダンパー部分に2重に入っているカーボンプレート
FPV用カメラのジンバル用サーボ(YAW方向)
受信機カバー
受信機およびPPMコンバーターのコネクター
GPSアンテナ用ロッド
ESCからコントローラーや受信機からコントローラーへの配線の電源線とアース線
ESCとバッテリー間の二重のコネクター
等がありそうです。
まず受信機回り
こんな感じのものを
こんな感じにして、軽量化の効果は
19gです。
その他上記軽量化の結果
で、88gです。
ところが、問題発生!
PPMコンバーターが改造中に逝きました。特に何もやってないのですが動きません。
pixhawkはPPM入力でないと受け付けないので、このままではお預けです。
で、とりあえずAPM+6ch受信機に戻して続行しました。
コントローラーの重量は
ですからAPMの方が2g軽いです。
でとりあえずの完成形は
540gに収まりました。重量差は、86gです。コントローラーと受信機で誤差が出てますがおおむねこんなところです。
で、今日のテストフライトの結果、何事もなく浮上しました。
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